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涡轮流量计研发技术日趋成熟 | |||||||||||||||||
发布时间: 2009-9-15 14:29:03 | |||||||||||||||||
泵和复杂双重密封系统的一种经济有效的密封方法,而且它易于在现有的泵上重新改装。用这种经过充分验证的技术密封的泵可以满足最严格的析出物控制条例。涡轮流量计流体集装式密封是一种辅助的二次密封,它与主机械密封相结合,形成一个挥发性有机物保护系统。由磁性结构和磁性流体形成的“液体O形环”防止了主密封蒸汽泄漏逸出,从而在泵轴周围形成一个密闭式密封。 经过数年的生产运行之后,泵用户一致认为涡轮流量计流体密封具有下列优点:对现有的泵可以进行简单的重装改进;静态和动态两种条件下的泄漏为零;较低的安装和使用成本;仪器仪表简单,便于监控;能够在原位重新装填和测定压力;检修要求低;无阻挡液或复杂的密封辅助系统;无磨损件,维护明显减少。 基本的泵用集装式密封的结构是按照整个泵工业的通用验收要求设计的。通过装有可选用的冷却装置(适用于高温装置)或者可选用的气体净化系统(保护密封元件免受环境腐蚀),集装式密封可以应用于更广泛的领域。这种密封技术还有独特的准确监控主密封性能的能力,并且能在严重事故发生前预测故障或识别问题。由于二次涡轮流量计流体密封拦截了全部主密封的蒸汽泄漏,所以一个简单的涡轮流量计就可准确地监控主密封,并且在泄漏过大时发出报警信号。正在研究的新进展包括装在集装盒内的一种整体高压液体密封。这种密封在主机械密封严重失效时将充当一个安全装置。另一项研究计划是开发一种返回到泵吸入侧的独特方法,主密封逸出的蒸汽和微小液体泄漏量可以由二次集装式密封封闭。这样就可以取消火炬或其它排放装置并且最终形成一个闭式的挥发性有机物回收系统。 涡轮流量计流体密封技术对于密封泵泄漏的析出物早已证明是100%有效的。随着流程工业的设计人员和用户对这种技术的逐渐认识和了解,这种密封技术的使用范围将日益扩大。它很有可能成为未来工业界迎接环境密封挑战的一种经济有效的方式。 在国内,由于国人的环保意识不强,环保法规不够健全,再加上执行力度也不够,人们对泵泄漏的问题普遍重视不足。从而使国内泵制造厂对如何最大限度地减少泵(尤其是工业用泵)泄漏的研究投入很少。致使国产泵轴封装置的研制、开发水平与国际先进水平相比有较大差距。随着我国加入WTO,以及最近五年优先发展环保产业的战略方针的提出,可以预见,大力改善泵的轴封装置,减少泵的泄漏量将会成为今后我国工业用泵的一个发展趋势。 (5)四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断,这部分原因主要同问题②有关。解决了相应的线路问题,存在的问题也相应解决。 (6)二次仪表与后续仪表的连接问题。由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的mA输出回路中断,对于这类型的二次仪表来说,这部分原因主要同问题②有关。尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下,一定要注意短接二次仪表的输出。 (7)由于二次仪表平轴电缆故障造成回路始终无指示。由于长期运行,再加上受到灰尘的影响,造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电线,问题得以解决。 (8)对于问题⑦主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松,造成表头下沉,指针与表壳摩擦大,动作不灵,通过调整表头并重新固定,问题相应解决。 (9)使用环境问题。尤其是安装在地井中的传感器部分,由于环境湿度大,造成线路板受潮,这部分原因主要同问题②、②有关。通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作了把探头部分与转换部分分离处理,改用了分离型传感器,故善了工作环境,日前这部分仪表运行良好。 (10)由于现场调校不好,或者由于调校之后的实际情况的再变动。由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整不好.或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题、这部分原因主要同问题④、⑤有关。使用示波器,加上结合工艺运行情况,重新调整。 (11)对于问题⑧之所以单独提出,是以于这一问题长时间影响了问题的分析解决,由于东方化工厂不具备K系数标定条件,K系数只能依据厂家提供的资料,由于厂家本身的一些变动,造成提供的几处资料上K系数不—致,影响了问题解决。通过寻找条件重新标定,或者通过反复的修改对比,最终才确定了统一的仪表参数。通过一段时间的认真的分析总结,涡街存在的问题得以基本解决,目前这部分仪表运行良好,基本上满足厂工艺生产的需要。
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